沥林升降车出租,沥林升降车出租公司,沥林升降车租赁,沥林升降车租赁公司。升降车大多配用行星式动力换挡变速器,其双变由双涡轮元件变矩器和退行星式变速箱构成。该变速器有超越离合器自动对变矩器的工、Ⅱ涡轮进行动力整合输出,使变矩器能实现轻载和重载种工况的自动切换。实际上此种变速器具有进退的挡位,可简化变速操纵结构,只用个变速手柄即可实现所有换挡和换向操作。该变速器结构已定型多年,结构简单、维修方便、配件充裕,相对于电液控制变速器在价格上有较大竞争力,所以该变速器在今后相当长一段时间内仍是市场配套的主流产品。目前国产变速器故障率较高、换挡品质不佳,有待提高,而作为传动系统核心控制部件的变速操纵阀性能的改善对提高变速器的换挡品质起到关键作用。现有变速操纵阀存在的主要问题是:换挡瞬间液压冲击大;弹簧疲劳失效引起换挡滞后;节流小孔堵塞无压力;外漏。对压力调制特性的改善始终不甚理想。变速操纵阀的改进设计在对大量故障进行分析研究的基础上,结合国内配用变速器的实际情况,从改善压力调制特性人手,对现有产品结构进行了重大改进,开发研制了新型变速操纵阀。主压力阀压力平稳,改进型变带操纵阀系统。将原调压元件改由主压力阀和压力平稳结合阀部份组成。其中主压力阀的作用是限定换挡压力和压力超调量,而压力平稳结合阀则对升压过程进行调制,以达到平稳结合的目的。压力平稳结合阀在换挡时离合器油缸升压过程中所起的压力调制。换挡瞬间,在离合器充油过程中,离合器油缸相连,油压迅速下降,减压阀芯在弹簧作用下处于左端位置。此时,腔通过减压阀芯上的径向孔与回油腔相通。当离合器油缸充油结束后调压开始,此时腔压力开始上升,压力油通过节流小孔进入滑阀的右端。由于油液通过节流小孔产生压力损失,所以当腔油压升高时,减压阀芯克服弹簧的作用力右移,腔和回油腔E之间的通道逐渐关小,直至关闭。这时C腔和回油腔E不通,当压力达到相等,由于滑阀右端作用面积比减压阀芯作用面积大,所以进入滑阀右端的压力油推动滑阀逐渐左移压缩弹簧,使其作用在减压阀芯的右端,推动减压阀芯左移,直到腔和回油腔E又接通,但开口很小,压力基本上不降低。
沥林升降车出租,沥林升降车出租公司,沥林升降车租赁,沥林升降车租赁公司。随着压力进一步升高,推动减压阀芯右移,直到关闭C腔和回油腔E之间的通道,使滑阀右端压力升高,滑阀、弹簧、减压阀芯一起向左移动,又使回油腔接通。接连不断的动作过程使得压力缓慢升高,这就是压力的调制过程。待压力增大到一定值时,滑阀克服弹簧作用力左移至限位面,同时减压阀芯克服弹簧作用力右移,直到减压阀芯右侧端面碰到滑阀内孔端面,压力调制过程结束。最终压力跃升至主压力阀设定压力。通过台架对比考核试验,压力调制性能得到了根本改进,通过光线示波器测得的压力调制曲线(接模拟油缸测试)如图所示。在离合器油缸充油过程中,离合器结合过程通常分为个阶段:快速充油阶段(图中a—b)。该阶段要求结合速度尽可能快,以快速起步和减少换挡时功率损失的时间,液压系统需要为离合器提供足够的流量。当快速充油阶段结束后,则所需要的流量很小(理论上为零)。从离合器摩擦片刚被压紧到完全接合且摩滑终止为止,此阶段要放慢结合速度,以获得平稳起步或换挡。从上阶段末开始至油缸油压急剧升到系统油压为止,时间极短。通常工程机械主、从动摩擦离合器结合完成需要压力。离合器结合时间过短,造成换挡冲击大,跃升压时间过长;而改进型压力调制特性则完全符合离合器油缸升压要求。减压阀芯节流小孔滑阀弹簧径向孔节流螺塞图压力平稳结合阀结构。主压力阀采用溢流阀芯内套小调压柱塞的结构,适当增大溢流阀芯的外径尺寸,液流通过能力得到增强,使得小流量与大流量之间压力超调量降低;而小调压柱塞的结构又便于调压弹簧的设计,使弹簧疲劳设计寿命高达100万次以上。原产品调压弹簧始终处于高、低应力变化过程中,弹簧又是双向受压,按理论校核原弹簧疲劳寿命只有将近10万次巳原阀在使用一段时间后调压弹簧疲劳失效,引起换挡滞后,甚至出现弹簧疲劳断裂。将节流片由阀体底面移到阀体顶面,维修时装拆较方便,只需拧下图R—R视图中的节流螺塞即可。传动系统中的啮合齿轮较多,造成油液清洁度较难控制,而节流孔直径一般在0.8~Imm之间,一旦堵塞,往往造成压力过低或无压力。原变速操纵阀节流片安装在阀体底面,维修时拆装较麻烦,需要将变速操纵阀整体拆卸。在挡位阀阀杆头部增设防尘罩,较好地解决了整机喷涂过程和露天作业因粉尘及杂质较多造成的二次污染,较好地解决了外漏故障。经台架模拟试验及装机试验,变速操纵阀的压力调制特性及变速器换挡品质得到明显改善,换挡瞬间无明显压力冲击及滞后现象,较好地解决了原阀存在的主要问题,同时安装尺寸不变,可直接升降车行星式动力换挡变速箱上安装使用。
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