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升降车故障现象以及推理. 升降车出租
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更新时间:2017-02-26 【
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升降车故障现象以及推理.
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, 作为专用汽车底盘有别于重卡等运输车辆底盘,其一直满载运行,并且底盘还需支承起重机进行高空作业作业。故其传动系统、行驶系统、转向系统零部件较普 通底盘受力及承载均大很多。对相应连接螺栓的性能要求也高很多,对螺栓的装配工艺也有更高的要求。 若这些螺栓出现松动或断裂,可能会造成底盘零部件损坏,若是高速运行的底盘出现问题,可能会造成很严重的后果。 2 在升降车底盘装配过程中,装配车间多次 反馈传动及行驶系统的部分螺栓出现滑丝故障。对故障情况进行了调查及分析,便于彻底解决该问题。
故障统计 (1)故障位置:传动轴连接螺栓、推力杆安装螺栓。每台底盘根据车型不同分别有20-40组传动轴及推力杆螺栓, 位置较多,拧紧空间较小。 (2)故障频次: 2014 年每月均有 1-5 次滑丝故障出现。 (3)故障模式:拧紧或拆卸过程中发现螺栓“滑丝”。(4)故障影响:“滑丝”的螺栓无法拆下,需破拆或 割除,影响工作效率,甚至造成停线。
由此可见,一颗小小的螺栓出现故障也可能发生严重后 果。虽然一直未出现过严重故障,但必须彻底消除该隐患, 避免其发生。 3 原因分析: 1 零部件来料分析 首先怀疑螺栓或螺母来料质量问题造成的滑丝,在装配 现场及仓库随机抽取一定数量的传动轴及推力杆螺栓、螺母 进行了抗拉强度、屈服强度、硬度、化学成分、脱碳层深度、 牙型等检测。所有螺栓螺母检测结果均合格,排除螺栓及螺 母质量问题造成螺栓滑丝的原因。 2 装配工艺分析 传动轴及推力杆均是底盘上关键零部件,传动轴主要连接变速箱、分动箱与车桥,用于传递动力。推力杆主要连接 车桥与车架,用于支撑车桥并吸收车辆行驶时所受的各种冲 击。其安装螺栓在车辆运行时需承受很大的扭矩及冲击,对 防松性能要求特别高,使用的分别使用的是 GB/T5785-1986; M14×1.5-10.9 及 M18×1.5-10.9 级螺栓,TB/T3019-2001; M18 及 M14-10 级变牙型防松螺母。原来使用的是双螺母的防 松方式,防松效果较差,后来改成变牙型防松螺母后防松效 果有了明显的提升。 是否是防松螺母造成了螺栓滑丝呢?该防松螺母是在 螺纹的牙底处切一个 30 度的楔形角,拧紧后螺栓的牙尖就 紧紧地顶在该螺纹的楔形斜面上,产生一定的弹性变形,从 而产生了很大的锁紧力,实现防松 。但要实现一定的 弹性变形,必须施加足够的安装扭矩。安装扭矩分别为 218 及 508N.m。变形型防松螺母的装配特点是:扭矩过小,无法 实现防松;安装扭矩过大或拧紧的时候受力不均衡,则很容 易造成螺栓上螺纹牙尖顶坏,出现滑丝的现象
螺栓划线规范 该两处螺栓的装配工艺为:使用风动扳手预紧,将螺母 拧到与工件接触后更换为力矩扳手定扭拧紧的方式,拧紧完 成后使用记号笔划线用于后续检查是否松动。 经现场验证,装配工艺方法无明显问题,符合目前的生 产方式及生产节拍要求,但在实际操作过程中,因各种各样 的因素,现场对扭矩的控制不严格。可能会出现装配员工直 接使用风动扳手打紧,而不使用力矩扳手定扭的情况。
风动扳手参数确认 对装配过程中装配员工拧紧这两个位置使用的风动扳 手进行检查,两个位置分布使用的是日本东空 MI-18P 及 MI-20 风动扳手。两种工具在 0.6MPa 空气压力下最大的扭矩 分别为 450N.m 及 800N.m,超过了螺栓拧紧力矩。预紧用风 扳最大扭矩远远超过螺栓扭矩,若预紧时打紧时间过长或直接使用预紧风扳打紧,可能会造成螺纹损伤。为验证这种可 能,使用现场风扳进行试验,一直打紧一个螺栓后,拆卸螺 栓检查螺纹,发现螺纹已经有损伤。扭矩扳手确认 现场检查拧紧用的力矩扳手见,使用的力矩扳手配 置的是开口头,检查发现开口宽度过大,很多位置无法放入, 造成这些位置无法使用力矩扳手拧紧。装配员工便直接使用 风动扳手打紧,存在扭矩过大的可能。力矩扳手开口头过宽, 无法全覆盖是螺栓滑丝的一个要因。
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在现场查看装配过程时,发现部分待装配的工件孔内存 在油漆防护用的润滑脂,螺栓穿过孔后会在螺纹上粘 到润滑脂。润滑脂对螺栓会有怎样的影响呢? 我们知道,螺栓要将两个工件连在一起并锁紧,主要靠 夹紧力实现。装配过程主要通过在螺栓上施加预紧力来实现 工件夹紧,由于过程中力的测量及控制很难实现,故工程应 用中一般通过控制拧紧力矩来控制螺栓的夹紧力。在相同的 条件及工况下,必须确保各螺栓都有相同的预紧力,才能防 止螺栓的松动。由于螺纹上粘了润滑脂,摩擦系数 K 必然会降低。而拧 紧过程中施加的拧紧力矩并未减小,则预紧力相应会增 加。当预紧力超过螺纹的最大承受载荷后,必然会造成螺纹滑丝。
根据上述分析,出现螺纹滑丝的可能原因主要有以下几 方面:(1)现有装配工艺控制性不强,员工可能使用风动扳 手直接拧紧螺栓。 (2)力矩扳手开口头过宽,无法覆盖全部位置,造成 员工直接用风动扳手打紧。 (3)预紧用的风动扳手规格过大,直接打紧会造成螺纹损伤。 (4)安装孔内的润滑脂粘到螺纹上,降低螺纹摩擦系数,造成预紧力超标。 4 对策制定 原因分析完成后,便是针对各项原因进行逐一针对性的 改进措施制定及实施。 (1)制定详细的装配工艺规范,严格规定装配时只能 使用风扳预紧然后按扭矩使用力矩扳手定扭拧紧的方法,并 制定检查及监督机制,规定检验要求及频次,确保该放松螺 母装配扭矩合格。 (2)将预紧用的风扳规格降低一档。传动轴螺栓预紧 风扳规格由 MI-18P 降为 MI-12,最大扭矩由 450N.m 降为 110N.m,推力杆螺栓预紧风扳规格由 MI-20 降为 MI-18P,最 大扭矩由 800N.m 降为 450N.m。确保预紧过程一直打紧都不 会造成扭矩超标。 (3)将扭矩扳手开口头更换为梅花头,确保所有位置均能使用力矩扳手定扭拧紧。 (4)针对润滑脂沾到螺纹上影响螺栓摩擦系数的问题, 最开始考虑将润滑脂擦干净再装配。现场试验后发现擦润滑 脂耗费大量时间,效率太低。故采用另一种方案,最终目的 是确保预紧力F不变。根据公式2,润滑脂造成摩擦系数 K 减小,唯有同步降低拧紧力矩T,才能确保预紧力不变。同时,由于润滑脂的作用,螺栓滑丝的比例明显降低。经理论 计算及现场试验确定将安装扭矩降低 10%便能实现预紧力不 变的目标。 涂抹润滑脂后,螺栓的防松效果是否有变化呢?为了验 证防松效果,选择行业普遍采用的方法进行横向振动对比试验,验证防松效果。分别将有无润滑的两组螺栓安装在横向 振动机上进行横向振动试验,在振动 120 秒后,测量剩余轴 力与初始轴力对比,比值分别为 76.3%与 75.8%,差异较小。 证明有无润滑条件,防松效果无明显差别。
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